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天津石化工业化与信息化结合促发展

时间:2018-05-20 16:11:35

天津石化不断加强信息技术在生产运行中的应用,并将APC技术作太原癫痫的医院为新型工业化与信息化相结合的重要举措。自2014年下半年在企业主要生产装置大范围应用APC技术以来,取得良好效果,装置运行平稳率,高价值产品收率均得到明显提升,同时有效降低了操作人员劳动强度,年可创效2300余万元。

“APC技术的应用能改善过程动态控制的性能,降低过程变量的波动幅度,通过科学地实现“卡边”操作,使之能更接近于其优化目标值,从而能推动生产装置在更接近其约束边界的条件下运行,很终达到增强装置运行的平稳性和安全性、保证产品质量的均匀性、提高目标产品的收率等目的。”天津石化技术质量部相关负责人介绍说。

“APC技术投用前,为保证2号焦化装置运行平稳,我们每个班都要进行百余次的调节操作,而现在相关参数可以自动协调控制。”对于APC技术应用带来的变化,天津石化炼油部联合八车间职工李君感触颇深。

职工劳动强度降低的同时,是装置能耗指标的提升。“新技术克服了,并且由于调节及时,更大程度上保证了装置平稳。

APC技术数字模型化的特点,使对装置的精细调节成为可能,装置生产得到及时调节、实时优化。

“APC技术可以根据油品性质,在我们人工设立的调节幅度内,对常压塔各中段回流进行自动调节优化,从而提高了轻石脑油、重石脑油、航煤等高价值产品收率,同时使装置能耗降低0.31千克标油/吨。”天津石化炼油部联合五车间技术员王连超告诉记者。

在其它已应用APC技术装置,效果同样显著,2号加氢裂化装置重石脑油收率提高了0.498个百分点,航煤收率提高0.44个百分点;催化裂化装置汽油产品合格率提高,汽油干点由201.7℃上升癫痫小发作*药到了202.5℃,汽油收率提高了0.19个百分点;聚丙烯装置缩短了牌号切换时间,装置能耗降低0.42千克标油/吨。

相关数据显示,天津石化炼油部五套装置去年投用APC技术后,每套装置平均年可增加效益300余万元。

截至目前,天津石化应用APC技术的装置包括BPX、乙烯、3号常减压、重整抽提、2号延迟焦化、2号加氢裂化等十套生产装置。“今年公司计划在太原癫痫的医院S-zorb等四套装置上投用A癫痫小发作*药PC技术,今后还将进一步扩大其应用范围,在其它主要生产装置陆续投用该技术。”天津石化技术质量部相关人员介绍说。

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